時(shí)間:2020年08月31日 分類:科學(xué)技術(shù)論文 次數(shù):
摘要:液體二氧化硫產(chǎn)品因其生產(chǎn)工藝特性,成品中硫酸酸霧、SO3細(xì)粉等雜質(zhì)易造成殘?jiān)退莺枯^高,影響產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)成本。通過對(duì)工藝技改,提升產(chǎn)品品質(zhì)、拓展銷售渠道,降低成本,提升效益。
關(guān)鍵詞:液體二氧化硫 品質(zhì) 提升 除霧器 氟硅油
1 液體二氧化硫及生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介
河南某公司擁有一套年產(chǎn)4.5萬度的液體二氧化硫裝置,采用純氧燃燒法工藝。以硫磺固體為原料,先用蒸汽將固體硫磺融化成液體硫磺,采用純氧在液體硫磺中低溫鼓泡燃燒制取二氧化硫氣體,然后爐氣進(jìn)行一系列的凈化,除去爐氣中的游離硫磺,并用硫磺氧化器和酸洗除去氣溶膠狀單質(zhì)硫,后冷凝為液體二氧化硫。
450-550℃,主反應(yīng)方程式:S + O2 =========== SO2
2 目前生產(chǎn)現(xiàn)狀分析
2.1 我公司液硫二氧化硫生產(chǎn)工藝流程
硫磺與純氧燃燒后生產(chǎn)的氣相二氧化硫經(jīng)過廢熱鍋爐與脫鹽水經(jīng)過換熱降溫產(chǎn)出副產(chǎn)蒸汽,再經(jīng)過硫磺分離器脫除夾帶的硫磺。之后二氧化硫氣體與SO3轉(zhuǎn)化器產(chǎn)生的SO3進(jìn)行反應(yīng),將硫單質(zhì)氧化成SO2。再經(jīng)過硫酸吸收塔將過剩的SO3和微量水分進(jìn)行吸收后,冷凝為液體SO2成品。
2.2 液體二氧化硫產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及初期產(chǎn)品質(zhì)量
2.2.1 質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)
2.2.2 初期液體二氧化硫品質(zhì)與國家標(biāo)準(zhǔn)的比較,該公司初期生產(chǎn)的SO2品質(zhì)與國標(biāo)優(yōu)等品之間差距較大。尤其是殘?jiān)退制咻^多。因此我公司主要從降低殘?jiān)、水分的方向進(jìn)行提升改造,使上述兩項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到國標(biāo)優(yōu)等品要求。
3 液體二氧化硫產(chǎn)品品質(zhì)提升改造
3.1 初步分析及技術(shù)改造
3.3.1 第一步成分分析及工藝調(diào)整
通過對(duì)液體二氧化硫殘?jiān)某煞诌M(jìn)行分析,可知成品中的殘?jiān)饕煞譃榱蛩崴犰F、少量SO3細(xì)粉及其他微量雜質(zhì)。通過對(duì)微量雜質(zhì)進(jìn)一步分析,發(fā)現(xiàn)其成分與我公司使用的一次水及其管道夾帶的雜質(zhì)成分基本一致。因此對(duì)工藝系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,將硫酸循環(huán)槽中調(diào)整酸濃的補(bǔ)水由一次水改為脫鹽水。并將其酸濃度指標(biāo)調(diào)整控制在95%-98%。
同時(shí)系統(tǒng)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化,避開液體硫磺峰值粘度對(duì)應(yīng)的溫度區(qū)間(170-195℃)。調(diào)整后成品殘?jiān)肯陆抵?.058%,較前期殘?jiān)档土?7.5%。
3.3.2 第二步增加增加除霧器過濾系統(tǒng)
為進(jìn)一步降低產(chǎn)品中殘?jiān)退值暮浚瑫r(shí)借鑒布林克除霧器在硫酸行業(yè)和氯氣行業(yè)脫除水分的經(jīng)驗(yàn)。選定由纖維床和內(nèi)外兩層同芯篩網(wǎng)組成的除霧器。纖維有玻璃纖維、聚丙烯纖維、聚酯纖維、陶瓷纖維等制成,外部篩網(wǎng)由金屬、玻璃鋼等制成。最后定制Φ559mm,高度1883mm,纖維層厚度為70mm的高效除霧器。
該玻璃鋼纖維床層除霧器加裝于二級(jí)硫酸吸收塔后進(jìn)制冷機(jī)前。新增除霧器可以捕集氣流中的常規(guī)霧粒和難以捕捉的亞微米霧粒。含有霧粒的氣體水平地通過纖維床,霧粒在纖維床被捕集而集成一層液膜,由于重力的作用而留下。纖維床除霧器安裝在容器內(nèi),捕集到液體連續(xù)從容器排出。從而消除二次夾帶。捕集的液體利用重力回流至硫酸循環(huán)槽循環(huán)使用。
此選型除霧器預(yù)計(jì)可達(dá)到過濾出口氣體粒徑大于1μm的硫酸酸霧濃度不超過8.8mg/實(shí)際立方米。粒徑小于1μm的硫酸霧收集效率為99%。粒徑小于1μm的霧濃度不超過7mg/實(shí)際立方米。據(jù)此進(jìn)行測(cè)算,殘?jiān)靠山档椭?le;0.006%。達(dá)到優(yōu)等品指標(biāo)要求。
加裝1支試運(yùn)行期間,運(yùn)行平均壓差1.0-1.3KPa,后穩(wěn)定在1.3-1.4KPa。液體二氧化硫裝置系統(tǒng)阻力基本無上升。產(chǎn)品含量、水分、殘?jiān)颗c前期對(duì)比如下表3:
經(jīng)過初步改造后,產(chǎn)品質(zhì)量有了較大幅度的提升,主含量已達(dá)到國標(biāo)優(yōu)等品指標(biāo),水分指標(biāo)優(yōu)于國標(biāo)優(yōu)等品指標(biāo)。但殘?jiān)咳暂^高。推測(cè)為選型除霧器時(shí),對(duì)氣量及雜質(zhì)含量計(jì)算數(shù)據(jù)偏低。
3.2 二次改造
通過對(duì)我公司液體二氧化硫裝置運(yùn)行負(fù)荷數(shù)據(jù)進(jìn)行重新分析、比對(duì),在除霧器原尺寸不變的情況,增加了除霧器的纖維床層厚度,由初次改造的70mm提升至114mm,增加了過濾效率。同時(shí)為確保處理效果,采用兩根除霧器同時(shí)過濾吸附雜質(zhì)。并對(duì)原除霧器裝置內(nèi)預(yù)留位置中在增加1支除霧器濾芯。并將兩套除霧器裝置串、并聯(lián)。使原除霧器單獨(dú)運(yùn)行時(shí)即可達(dá)到過濾雜質(zhì)的效果。并聯(lián)兩裝置目的實(shí)現(xiàn)除霧器一開一備,以便一套除霧器裝置檢修、清洗時(shí)切換至另一套使用。
二次改造后,正常并聯(lián)狀態(tài)運(yùn)行情況下,除霧器前后壓降初期為2.8-2.9KPa。連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行半年后,除霧器壓降穩(wěn)定在4.1-4.2KPa。對(duì)系統(tǒng)阻力基本無影響。為二次改造后產(chǎn)品品質(zhì)與國標(biāo)優(yōu)等品、原始質(zhì)量、初步改造質(zhì)量對(duì)比:液體二氧化硫成品從主含量、殘?jiān)⑺趾烤_(dá)到了國標(biāo)優(yōu)等品的指標(biāo)。殘?jiān)骄繛?.004%,最低達(dá)到0.002%,最高為0.006%。在裝置連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的情況下,優(yōu)等品率可達(dá)95%以上。
3.3 材質(zhì)優(yōu)化
在增加兩級(jí)除霧器后,系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)除霧器纖維濾芯損耗較快,更換頻次高。因該型號(hào)除霧器濾芯費(fèi)用高昂,影響裝置的整體運(yùn)行效益。借鑒了國內(nèi)一種含氟硅油的玻璃纖維棉在硫酸行業(yè)捕集酸霧的應(yīng)用,該種玻璃纖維為新型低表能物質(zhì),具有良好的憎水、增酸性能。
將該種玻璃纖維棉斜向纏繞4~6層,纏繞厚度原材質(zhì)相當(dāng)(100~120mm),仍然采用并聯(lián)運(yùn)行,除霧器壓差維持在4~5KPa,與原材質(zhì)除霧器基本接近。同等條件下,每支濾芯可節(jié)約費(fèi)用70%。在更換濾芯材質(zhì)和纏繞參數(shù)后,液體二氧化硫成品各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到優(yōu)等品,并較原除霧器過濾效果進(jìn)一步提升。殘?jiān)骄繛?.003%,最低達(dá)到0.002%,最高為0.004%。在裝置連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的情況下,優(yōu)等品率接近100%,在2018年8-11月連續(xù)穩(wěn)定在優(yōu)等品。
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)論文范例:硫酸工業(yè)酸性污水處理技術(shù)介紹
4 總結(jié)
通過近2年內(nèi)二次對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行情況的分析、比對(duì),進(jìn)行技術(shù)改造,成功是液體二氧化硫成品達(dá)到了優(yōu)等品。滿足了醫(yī)藥、農(nóng)藥等行業(yè)對(duì)液體二氧化硫的品質(zhì)要求。拓寬了銷售渠道,進(jìn)一步降低了成本。該公司液體二氧化硫裝置的產(chǎn)能逐步得到釋放,2017年年產(chǎn)突破30000噸,同比增加70.25%。且品質(zhì)提升后每月可增加鋼瓶裝銷量300噸。年增加銷售收入414萬元,利潤(rùn)180萬元。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介:杜江濤